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高线自动打包机故障分析

摘要
主要介绍了高线自动打包机的结构工作过程以及实际生产过程中存在的问题及解决方法
关键词 
高线轧机、自动打包机、故障分析
 
1 、概述

从瑞典 SUNDBIRSTA 公司引进的 PCH 一 4KNA 打包机,自动打包机是现代高速线材生产线重要设备,集机械液压电气控制为一体,具有动作精准可靠维护量故障率低的特点,它位于高线的精整区域,把从集卷站驶出的 型钩运来的盘卷进行打包对自动打包机的结功能进行介绍并针对实际生产过程中常见故障及解决方法进行总结

 
打包机工作过程
1- 压板 12- 压板 23-轮子; 4- 液压缸;
5- 打包头; 6- 线材导向系统; 7-升降台; 
8-导向装置; 9-C形钩; 10-盘卷; 11-送线机构

1) 开始压紧: 两个压板同时朝线卷移动,用于线导系统的缓冲器在出来位置并用空气加压,两个压板在横移缸推动下压板上开始朝前移动,升降台开始上升直到将 钩上的线卷刚好托起为止;

2) 压紧: 当压紧装置运动到接近线卷的位置( 预压力) ,光电管发出信号使升降台继续升高到顶部位,使线卷完全脱离 型钩,它的顶部位通过脉冲发生器 S9 显示出来,压板 和压板 继续压紧线卷,当线卷系统到达压板并压缩缓冲器,通过接近开关显示出来,可移动的线导槽封闭线导系统;

3) 开始喂线并压紧到位: 封闭线导槽开始喂线压板和压板 对线卷完全进行了压缩,直到线卷打捆完成才释放每一个压板上都安装了脉冲发生器,用来控制对称压紧位置,使线卷重新放回 型钩的中心位置;

4) 停止喂线,线端头夹住: 喂线轮通过线导系统喂线,直到线端头到达打包头,线端头到达夹持机构的机械挡块后停止喂线,线端头夹住打包线顶出弯轨,并且接近开关 S2 不起作用;

5) 抽线: 线导槽打开,线端头夹住,计时器信号开始,打包机构从喂线位置移动到打包位置,喂线轮反转,打包线绕着线卷和挡线轮拉线

6) 拉线结束,扭转: 当打包线绕着拉线结束时,喂线轮停止转动,通过脉冲发生器 S9 显示拉线结束开始摆动扭转当扭转结束后,线夹持松开,线剪断,打包结束;

7) 回到原始位: 当打包结束后,压板 和压板 退回到原始位,通过接近开关 和 S6 显示出来线导系统回到原始位,通过接近开关 S4 显示出来升降台下降到原始位,通过接近开关 S10 显示出来这样打好的线卷就可以从打包机中输送出来,等待新的待打包的散卷

 

打包机常见故障及解决办法

线材打包机在使用过程中,经常出现故障,下面对集中常见故障进行解析

3. 1 打包头扭结轮扭结不停故障

由于使用的打包线未经过酸洗,打包线所带氧化铁皮较多在打包过程中,氧化铁皮非常容易积于打包头扭结轮处,导致扭结到位接近开关常有信号,扭结轮扭结不停这样几个小时就得停下车来清理打包头,影响正常的生产节奏,造成人身和设备的重大隐患,现在采用机械行程开关,装在打包头外侧,避免了类似事故的发生。

3. 2 卡线

1) 双槽压盖卡线

打包线头部经过活动剪刃后,还会经常卡在双槽压盖卡线原因是扭结器摆动轴与打包头本体间的间隙较大,扭结结束后,扭结器与打包头本体有相对转动,导致打包线再次穿线通过扭结齿轮时,被错误导向而出现卡线

 

处理方法: 在摆动轴与打包头本体之间加装特制耐磨调整垫,将其间隙调整到 0.18mm 的范围内,大大地减小了扭结器与打包头本体之间的相对转动,使打包线能够顺利通过扭结齿轮进入双槽压盖,避免了卡线

 

2) 线道卡线

活动线道备件国产化后,由于国内加工精度和国产材质的多方面限制,使得备件安装后,打包头出线口与外线道入口活动线道内线道出口与中心线道入口的中心线无法对正,导致打包线频繁卡外线道及中心线道

 

解决方法: 线道安装时,将活动线道的外线道与打包头出线道的中心线对正,,将内线道出口加垫调整,使其与中心线道的中心线对正; 同时将线道托轮与线道滑板间的间隙调整到 3 mm 范围内,按此方法进行调整基本上不再出现卡线事故

 

结论

通过对打包机部分备件的改造和调整,避免了卡线和扭结故障的发生,提高了作业率降低了事故时间为高节奏的线材生产线提供了保障

2023/07/24 15:25:20 348 次